四川垃圾中轉站廢水處理廠家供應
發布時間:2023-05-13 01:55:42四川垃圾中轉站廢水處理廠家供應
(2)有機污染物(COD)、氨氮濃度高,中轉站滲濾液有機物、氨氮等污染物濃度高,COD濃度在10000mg/1左右。由于中轉站垃圾停留的時間短,污染物濃度相對較低,清洗污水稀釋,中轉站滲濾液污染物濃度低于垃圾填埋場和垃圾焚燒電廠。同時中轉站滲濾液可生化性較好。(3)水量波動較大,受垃圾收集、氣候、季節變化等因素的影響,滲濾液的水量轉變較大,特別是季節性轉變對滲濾液的水量轉變影響較大。一般來說,夏季滲濾液產量較大,冬季相對較小。(4) 重金屬含量,中轉站垃圾滲濾液中重金屬含量無實測數據,分析前需進一步調查取樣。
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垃圾中轉站的廢水處理作為城市垃圾處理過程中不可缺少的一部分,有許多不同的處理方法。根據《生活垃圾滲濾液處理技術規范》(CJJ150-2010)第4.1.第三條規定,滲濾液處理應采用組合處理技術,以生物處理為主要技術。厭氧過濾液處理的主流工藝路線是厭氧過濾液+生化+類似于垃圾焚燒廠滲濾液處理工藝的膜處理系統。根據機械設備生產廠家的現場情況,制定垃圾中轉站廢水處理設備的安全操作規程。職工務必嚴苛依照安全操作規程開展實際操作,以下是安裝設備的介紹:垃圾中轉站廢水處理安裝設備事宜:1.參考安裝圖提前準備,吊裝時檢查進出口貿易方向是否合適,儲罐部位是否合適.方位不能錯,彼此之間的間隔一定要準確。起吊到位后,要測量平整度,如高低不平應開展調節,使之水平。
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查看化驗精度:使用規范樣品盲測,化驗成果也都準確。檢查操作參數:厭氧反應器溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等目標正常,氨氮、總磷濃度也在正常份額規模。各項目標均正常,并且以前運轉時也未呈現跑泥的問題,那為什么一發動就跑泥呢?這就需要從發動調試下手查找原因。查詢運行記錄后,發現系統啟動時施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水VFA約為280mg/l左右,為了加快發動進度,每次VFA下降至200mg/l,就會再添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
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保險粉廢水可生化性差,主要是由于其中的低價硫化物、硫醇、亞鐵等對生化系統有一定的毒害作用〔8〕 ,從而制約了生化處理的效果。本研究采用適度氧化結合混凝沉淀對廢水進行減毒預處理,為后續生化系統提供良好的基質。厭氧處理系統為ASBR反應器,采用有效容積為3.5L的玻璃容器,置于(35±1)℃恒溫培養箱中,每次換水用氮氣進行厭氧保護。向厭氧進水中投加碳酸氫鈉調節pH在6.5~7.5之間,按照m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1以NH4Cl、Na2HPO4補充氮源與磷源,以氯化鐵、硫酸銅、碘化鉀、硫酸錳、氯化鈷、硫酸鋅等配制的混合液提供微量元素。厭氧反應工藝程序控制為充水0.5h,反應22h,沉淀0.5h,排水、排泥和閑置1h。
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與此同時,公眾的環境意識不斷增強,國家越來越重視環境問題,法律法規也越來越嚴格。這種廢水的存在足以阻礙企業的發展和成長,成為每個面臨這些問題的企業的發展瓶頸。針對這類工業廢水的水質特點,采用開發的污水處理技術,設計高效厭氧反應器(HAF)+流離生物反應器(FSBBR)+增強膜生物反應器(MEBR),對不同行業的高濃度、高氮難降解工業廢水進行了多次現場試驗,取得了成功,在實踐中驗證了相關的污染控制技術。該技術適用于制藥廠污水、化工廠污水、醫院污水、屠宰場污水、造紙廠污水、印染廠污水、皮革廠污水等,可根據不同行業的廢水特點和水質條件進行優化,達到處理效果。與傳統加工工藝相比,技術含量高,投入產出比高,施工時間短,見效快,占地面積小,實際運行效果顯著。
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即使我們在應用之前對設備有了詳細的了解,我們也會遇到一些疑問。對于厭氧反應器,設備運行需要加熱,那么厭氧反應器運行需要加熱的原因是什么呢?具體情況如下:1.高效厭氧反應器污泥中細菌的適宜溫度為30~38℃。在這個溫度范圍內,細菌的活性特別好。所以進水水溫如果低于這個溫度,則需求加溫。常用的加熱方法有內加熱和外加熱。內加熱是在罐內設置線圈,引入蒸汽或熱水,外加熱是直接加熱進入罐,保持罐溫暖。2.要注意加熱很容易,溫度難以控制,溫度恒定也很難控制。當水溫高于30度且低于38度時,處理效果相對穩定;25度以上的處理效果一般。當處理效果低于25度時,處理效果會大大降低。我們試著加熱和保溫。