保險粉廢水可生化性差,主要是由于其中的低價硫化物、硫醇、亞鐵等對生化系統有一定的毒害作用〔8〕 ,從而制約了生化處理的效果。本研究采用適度氧化結合混凝沉淀對廢水進行減毒預處理,為后續生化系統提供良好的基質。
厭氧處理
厭氧處理系統為ASBR反應器,采用有效容積為3.5L的玻璃容器,置于(35±1)℃恒溫培養箱中,每次換水用氮氣進行厭氧保護。向厭氧進水中投加碳酸氫鈉調節pH在6.5~7.5之間,按照m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1以NH4Cl、Na2HPO4補充氮源與磷源,以氯化鐵、硫酸銅、碘化鉀、硫酸錳、氯化鈷、硫酸鋅等配制的混合液提供微量元素。厭氧反應工藝程序控制為充水0.5h,反應22h,沉淀0.5h,排水、排泥和閑置1h。厭氧處理分3個階段進行,馴化期、負荷提高期和穩定期。接種來自于湘潭河西污水處理廠的顆粒污泥進行馴化。馴化階段,采用集中進水方式,廢水中按比例投加一定量的葡萄糖作為碳源,并逐步增加廢水在進水中的比例直到污泥完全適應廢水。馴化期結束,增加系統進水COD,研究該系統合理的污泥運行負荷。在Z佳負荷條件下,該系統進入穩定期,連續運行20個周期,考察該系統對廢水中COD 的去除效果。
兩級SBR處理
采用兩級SBR,即第1級 SBR、第2級 SBR串聯運行處理厭氧反應器出水。該串聯反應器在室溫下運行,接種的活性污泥來自某污水處理廠,單個反應器為有效容積2L的玻璃容器,裝置內加微孔曝氣頭,各階段均采用瞬時進水、瞬時出水。
SBR進水由厭氧反應器出水提供,第1級SBR出水作為第2級SBR進水。在厭氧反應器進入穩定運行期,相應的兩級SBR運行穩定后,對兩級SBR工藝參數進行優化配置。試驗確定第1級 SBR和第2級SBR的充水比分別為0.8和0.6,通過適當的排泥保持第1級 SBR污泥質量濃度為5 000 mg/L,第2級SBR控制污泥質量濃度為3 000 mg/L。
分析方法
COD:重鉻酸鉀法(GB 1194—1989);BOD5:稀釋與接種法(HJ 505—1989);pH:電極法;氨氮:納氏試劑分光光度法(HJ 535—2009);SS:重量法(GB 11901—1989);硫化物:氣相分子吸收光譜法(HJ/T 200—2005);TOC:燃燒氧化—非分散紅外吸收法(HJ 501—2009);總鐵:原子吸收分光光度法(GB11911—1989)。