跑泥的原因
厭氧反應器正常運行時,會有少數死亡。新陳代謝的厭氧污泥隨水流失。如果損失量明顯大于產泥量,就叫我們常說的“跑泥”那就需要特別注意了。
泥漿運行的原因有很多,常見因素有:污泥中空、沉降不良、上升速度過快、沼氣管道堵塞、厭氧反應器底部布水器規劃不合理、三相分離器規劃不合理、污泥床攪拌不足、污泥中毒死亡等。在處理污泥丟失問題時,需要先分析問題的原因,然后采取相應的處理方法。
問題剖析
檢查污泥活性:到達現場后,首先要檢查厭氧污泥的質量,如顏色、粒徑、彈性、沉降性能等,VSS/TSS,活動等,檢查結果,目標正常。
查看化驗精度:使用規范樣品盲測,化驗成果也都準確。
檢查操作參數:厭氧反應器溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等目標正常,氨氮、總磷濃度也在正常份額規模。各項目標均正常,并且以前運轉時也未呈現跑泥的問題,那為什么一發動就跑泥呢?這就需要從發動調試下手查找原因。
查詢運行記錄后,發現系統啟動時施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水VFA約為280mg/l左右,為了加快發動進度,每次VFA下降至200mg/l,就會再添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
高效厭氧反應器運轉時,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比較好。在這個項目中,當它再次啟動時,盡管添加了足夠數量的厭氧污泥,但出水VFA一直比較高,說明原因是“厭氧污泥活性不足,負荷提升速度過快,導致運行泥漿”。“活性不夠”可能是自身污泥活性差,也可能是部分污泥處于休眠狀態。結合泥源來自污泥儲罐,處于休眠狀態的實際情況,推斷跑泥的原因是厭氧污泥活性恢復緩慢,無法適應負荷增加的速度。